阅读记录

第893章 机械 - 化学协同测试[1/2页]

译电者 青灯轻剑斩黄泉

设置 ×

  • 阅读主题
  • 字体大小A-默认A+
  • 字体颜色
  卷首语
     1971 年 6 月 17 日 8 时 19 分,北京某综合实验室的中央,一台组装完整的密码箱被固定在测试平台上,箱体深灰色哑光漆在白光下泛着低调的光泽。老周(机械负责人)扛着 19 英寸撬棍(美方常用型号),撬头轻轻靠在密码箱机械锁芯位置,手里的压力计显示 “0.0kg”;老李(化学专家)推着一台 CY1 型氰化物浓度检测仪,探头对准密码箱自毁装置区域,屏幕上 “0.00mg/m3” 的数字稳定跳动;小王(安全测试员)捧着密码本和应急钥匙,指尖在密码数字上反复核对,身后的应急推车(硫代硫酸钠溶液、防护面罩、吸附棉)随时待命;老宋(项目协调人)站在测试区外,手里的《协同测试流程表》已被划掉 “设备准备”“参数核对” 两项,仅剩 “暴力破解”“正常操作”“故障预案” 三个核心环节,他抬头看了眼墙上的时钟,“今天要验证的不是单个部件,是整个安全逻辑 —— 暴力时能毁密,正常时能使用,故障时能应急,缺一个都不行。”
     老周深吸一口气,将撬棍撬头卡在锁芯与箱体的缝隙处,“之前分项测试都过了,今天是真刀真枪的整体验证,19kg 就能触发,20kg 肯定能破,大家盯紧数据。” 小王立即举起秒表,老李调整浓度仪采样频率,一场围绕 “密码箱安全逻辑闭环” 的测试,在撬棍与金属的接触声中开始了。
     一、测试前的筹备:设备、安全与参数的 “协同铺垫”(1971 年 6 月 15 日  16 日)
     1971 年 6 月 15 日起,团队就为机械  化学协同测试做准备 —— 核心是确保 “测试设备协同、安全措施协同、参数依据协同”,毕竟协同测试涉及机械撬击与化学自毁的联动,任何环节的脱节都可能导致测试失效或安全事故。筹备过程中,团队经历 “设备校准→安全演练→参数对齐”,每一步都透着 “防脱节” 的谨慎,老宋的心理从 “分项测试的踏实” 转为 “整体协同的担忧”,为 6 月 17 日的测试筑牢基础。
     测试设备的 “协同校准”。团队重点校准三类协同设备:①19 英寸撬棍与压力计:老周用标准砝码(精度 0.01kg)校准压力计,确保撬棍施加压力与显示值误差≤0.1kg(如实际施加 20kg 时,压力计显示 20.07kg,误差 0.07kg,达标),同时标记撬棍 “施力点”(距撬头 37cm 处,模拟美方常规撬击姿势);②CY1 型浓度仪:老李用标准氰化物气体(浓度 0.37mg/m3)校准,确保检测误差≤0.01mg/m3,采样频率设为 1 次 / 秒,能实时捕捉自毁后的浓度变化;③应急开锁工具:老周校准机械钥匙齿纹(与锁芯啮合误差≤0.01mm)、小王测试电子密钥信号强度(确保插入后 19 毫秒内与自毁装置通信),避免故障时开锁失效。“协同测试的设备要‘说话一致,撬棍说 20kg,传感器也得认 20kg,不然数据对不上,没法判断是否触发。” 老周在校准记录上写下结论,他还特意测试了撬棍的 “缓慢施力”(每分钟增加 2kg),模拟美方暴力拆解的真实节奏,确保与自毁装置的响应时间匹配。
     安全措施的 “协同演练”。考虑到暴力破解测试会触发真实化学自毁(为确保浓度数据准确,改用低浓度无毒模拟氰化物溶液,浓度 0.37mg/m3,安全范围内),团队开展专项安全演练:①自毁触发后处理:若浓度仪显示超标(>0.01mg/m3),小王需立即关闭测试平台通风阀,开启专用排气扇(风量 37m3/h),老李用吸附棉覆盖密码箱自毁区域,整个过程≤37 秒;②应急开锁演练:模拟 “暴力破解中断后齿轮卡死” 场景,老周与小王分别持机械钥匙、电子密钥,同步插入并操作,记录开锁时间(要求≤19 秒),演练 3 次,最快 17 秒,最慢 18.5 秒,均达标;③人员防护:测试时所有人需穿防化服、戴双层手套(内层丁腈、外层 PVC),老周操作撬棍时额外佩戴护目镜,避免金属碎屑飞溅。“化学自毁是不可逆的,就算是模拟溶液,也要按真的来,万一浓度仪不准,没人防护就麻烦了。” 老李强调,他还检查了应急推车上的解毒剂有效期,确保所有物资能正常使用。
     测试参数的 “协同对齐”。团队梳理三类核心参数,确保机械与化学的协同逻辑一致:①触发阈值对齐:机械撬击的 “20kg 压力” 需对应化学自毁的 “19kg 触发阈值”(20kg>19kg,确保能触发,且留 1kg 冗余验证可靠性);②响应时间对齐:机械撬击的 “压力上升速度”(每分钟 2kg)需与化学自毁的 “0.19 秒响应时间” 匹配,避免压力上升太快导致自毁滞后;③正常操作对齐:正确输入密码的 “7 步流程”(开机→输密码→确认→齿轮转动→解锁→自毁休眠→使用)需与自毁装置的 “休眠逻辑”(密码正确后,自毁触发电路断电)对应,确保正常使用时自毁不误启动。“参数不对齐,协同就是空话 —— 比如密码输对了,自毁还在待命,就有误触发风险。” 老宋将参数对齐表贴在实验室墙上,每一项参数都标注 “机械要求”“化学要求”“协同结果”,确保所有人都清楚逻辑关系。
    这章没有结束,请点击下一页继续阅读!
     二、暴力破解模拟:20kg 压力下的 “自毁协同”(1971 年 6 月 17 日 9 时  11 时)
     9 时,暴力破解模拟正式开始 —— 老周操作撬棍缓慢施加压力,小王记录压力与时间,老李监测氰化物浓度,老宋观察自毁装置与机械结构的联动,核心验证 “机械撬击触发化学自毁” 的协同逻辑:20kg 压力下胶囊是否破裂、氰化物浓度是否达标(能毁密且安全)、自毁后机械结构是否同步锁死。测试过程中,团队经历 “压力上升→自毁触发→浓度检测→联动确认”,人物心理从 “紧张担忧” 转为 “逻辑闭环的踏实”。
     压力施加与 “自毁触发”。老周双手握住撬棍施力点,按每分钟 2kg 的速度加压:①10kg:压力计显示 10.03kg,密码箱箱体轻微变形,自毁装置无响应(浓度仪仍为 0.00mg/m3),小王在记录表上画 “○”;②15kg:压力计 15.05kg,箱体变形加剧,老李通过放大镜观察到自毁装置的压力传感器指示灯闪烁(预警状态),浓度仪仍无变化;③19kg:压力计 19.07kg,老周明显感觉到撬棍有 “轻微回弹”(胶囊即将破裂的征兆),老李喊道 “注意,快触发了”;④20kg:压力计 20.07kg,只听 “咔嗒” 一声(胶囊破裂),紧接着 “嗤” 的一声(氰化物溶液挥发),浓度仪瞬间跳至 0.17mg/m3,小王立即记录时间 —— 从开始加压到自毁触发,耗时 10 分钟,响应时间 0.18 秒(≤0.19 秒,达标)。“触发了!浓度上来了!” 老李兴奋地喊道,老周立即停止施力,小王关闭秒表,老宋赶紧凑到浓度仪前,确认数据无误。
     浓度检测与 “毁密验证”。老李持续监测氰化物浓度变化:①触发后 10 秒:浓度升至 0.37mg/m3(设计毁密浓度,能在 19 秒内碳化密钥手册);②触发后 19 秒:浓度稳定在 0.37mg/m3,老李取出箱内的模拟密钥手册(纸质),手册边缘已开始碳化,金属模拟芯片(铜片)表面出现腐蚀痕迹,毁密效果 100%;③触发后 37 秒:开启排气扇,浓度开始下降,57 秒后降至 0.01mg/m3(安全浓度)。“浓度达标,毁密有效,而且挥发后能快速降到安全值,就算操作人员在旁边,也有足够时间撤离。” 老李在浓度报告上签字,老周补充:“自毁触发的同时,机械锁芯也同步锁死了(压力传感器联动锁死机构),就算美方继续撬,也打不开,只能拿到被毁的密件。” 这一发现让团队更踏实 —— 自毁不仅能毁密,还能锁死机械结构,双重防护。
     协同问题的 “排查与修正”。第一次测试成功后,团队发现一个小问题:撬棍施加压力至 18kg 时,自毁装置的压力传感器出现 “瞬时断连”(显示值从 18kg 跳至 15kg),虽未影响最终触发,但存在风险。老周拆开传感器接线,发现是震动导致接线端子松动,重新加固后,重复测试 2 次:①第二次:20.02kg 触发,响应时间 0.17 秒,浓度 0.37mg/m3;②第三次:19.98kg 触发,响应时间 0.19 秒,浓度 0.36mg/m3,均无断连问题。“协同测试就是要找出这种分项测试发现不了的问题,接线松动在单独测传感器时看不出来,一撬就暴露了。” 老宋总结,将 “传感器接线加固” 加入后续生产规范。
     三、正常操作验证:密码解锁与自毁休眠的 “逻辑协同”(1971 年 6 月 17 日 11 时 30 分  13 时 30 分)
     11 时 30 分,正常操作验证启动 —— 核心是验证 “正确输入密码后,机械齿轮联动正常,化学自毁装置保持休眠” 的协同逻辑,避免 “正常使用时误触发自毁” 或 “密码正确但齿轮卡死”。小王模拟外交人员操作,老周观察齿轮联动,老李监测自毁装置电路状态,老宋记录操作流程与时间,人物心理从 “暴力测试的紧张” 转为 “日常场景的放松”,重点确认安全逻辑的 “常态可靠性”。
     正常操作的 “流程模拟”。小王按外交人员操作规范执行:①开机:按下密码箱电源键(绿灯亮起,提示进入操作模式);②输入密码:按 “197104”(预设密码),每按一个键,箱体侧面的齿轮有轻微 “咔嗒” 声(档位定位);③确认:按下 “确认” 键,齿轮开始联动,老周通过透明观察窗看到 6 组齿轮依次咬合,无卡顿;④解锁:约 17 秒后,听到 “解锁成功” 的提示音,箱体锁扣弹出,小王打开箱门,取出内部的模拟密件;⑤使用:模拟读取密件后,关闭箱门,重新输入密码锁定,整个操作耗时 27 秒(≤37 秒,符合外交紧急场景需求)。“齿轮转动很顺,和之前单独测试时一样,没因为装了自毁装置受影响。” 老周说,他用手拨动齿轮,联动顺畅,无任何卡滞。
    本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!
    &

第893章 机械 - 化学协同测试[1/2页]